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不能把印染廢水打入冷宮

時(shí)間:2010-06-08     來源:中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)
不久前,江蘇省蘇州市召集了全市12家熱電廠召開熱電廠脫硫除塵工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì),原因是蘇州市甪直熱電廠把印染企業(yè)產(chǎn)生的廢水,巧妙用于煙氣除塵脫硫,使廢水在除塵脫硫過程中脫胎換骨,緩解了污水處理廠的排放壓力。這樣以廢治廢的直接效果是,二氧化硫去除率可達(dá)98%。


  甪直熱電廠的這一項(xiàng)工藝改造,不僅為背負(fù)治水壓力之重的熱電廠大大減輕了堿性物質(zhì)的投放費(fèi)用,而且這種利用熱電廠周邊印染廠高濃度的廢堿液作為除塵器的水源,鋪設(shè)輸送至熱電廠的高pH值廢堿液管道系統(tǒng),采用鈉鈣雙堿法脫硫的新工藝,可以說是雙全而有效,印染廢水更是在這個(gè)新工藝中扮演了不可或缺的角色。


  巧用堿性印染廢水使其脫胎換骨


  目前中國(guó)印染廢水治理主要以末端治理為主,廢水處理后的回用率很低,一般的治理方法只是把污染物從一種狀態(tài)轉(zhuǎn)移到另一種狀態(tài),并未真正消除污染。相對(duì)于水資源而言,印染廢水處理是一個(gè)再生水資源的過程,清潔生產(chǎn)技術(shù)就是要使用不產(chǎn)生二次污染的治理方法,盡量減少處理后水中有害物質(zhì)的排放,對(duì)廢水處理過程中產(chǎn)生的污泥進(jìn)行妥善處置,防止二次污染和污染轉(zhuǎn)移,減少廢水對(duì)人類和環(huán)境的影響,最終實(shí)現(xiàn)廢水資源化。


  紡織印染企業(yè)排放的大量印染廢水有機(jī)物濃度高、色度高、pH值高,必須進(jìn)行預(yù)處理達(dá)到接管標(biāo)準(zhǔn)后才能排入污水處理廠進(jìn)行處理。而大量預(yù)處理未達(dá)標(biāo)的印染廢水直接排放進(jìn)污水廠,使污水廠的二級(jí)生化反應(yīng)受到強(qiáng)烈沖擊,造成出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo),導(dǎo)致污水廠也需額外繳納一大筆超標(biāo)排放費(fèi)用。


  就像甪直熱電廠碰到的問題那樣,根據(jù)國(guó)家環(huán)保政策的有關(guān)規(guī)定,新建的燃煤電廠必須同步建設(shè)脫硫設(shè)施,現(xiàn)有燃煤含硫量大于1%的電廠要在2010年前分期分批建成脫硫設(shè)施。甪直熱電廠對(duì)鍋爐煙氣采取水膜除塵器進(jìn)行除塵,對(duì)煙氣中的粉塵有較好脫除效果,但由于采用中性偏酸的天然河水作為除塵用水,對(duì)二氧化硫的脫除效率僅為10%~15%,而且年耗水量達(dá)80多萬噸,還會(huì)造成周圍空氣中二氧化硫濃度增高,影響周邊老百姓的身體健康,加重對(duì)周邊建筑、設(shè)備的腐蝕。由于除塵水吸收了二氧化硫,對(duì)整套除塵裝置和輸送管線造成了腐蝕,加大了脫硫除塵設(shè)施的維修運(yùn)行費(fèi)用。如果要使pH值達(dá)標(biāo)排放,熱電廠每天要向除塵水中投加3噸堿性物質(zhì),這也是一筆不小的費(fèi)用。


  讓堿性印染廢水作為主脫硫劑,除塵率二氧化硫去除率都高。這源自于甪直熱電廠對(duì)原有的水膜除塵系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造所取得的顯著效果。他們利用熱電廠周邊印染廠高濃度的廢堿液作為除塵器的水源,同時(shí),以堿性印染廢水作為主脫硫劑,利用其中富含的堿性物質(zhì)吸收煙氣中的二氧化硫,脫硫系統(tǒng)不會(huì)出現(xiàn)結(jié)垢等問題,運(yùn)行安全可靠。據(jù)環(huán)保局監(jiān)測(cè),這一設(shè)施的除塵率達(dá)95%以上,二氧化硫去除率在80%以上。


  改進(jìn)工藝和設(shè)備是必由之路


  隨著環(huán)境污染的加重,水的污染程度也受到很大影響,水資源將越來越寶貴,對(duì)水資源的合理有效利用將嚴(yán)重制約企業(yè)特別是印染企業(yè)的發(fā)展。實(shí)踐表明傳統(tǒng)工藝的改進(jìn)和設(shè)備的更新,是印染企業(yè)良性發(fā)展的必由之路。


  普通的前處理工藝分退漿、煮煉、漂白三道工序,而新型的高效短流程冷軋堆技術(shù),不僅節(jié)約了水、電、汽和化工原料,還有效地減少了污水的排放。同時(shí),采用一些新型低溫高效精練劑,還能降低廢水中COD和BOD約20% ~50%。酶退漿和過醋酸、過氧化氫的漂白工藝應(yīng)用,可減少污染物排放,堆絲光工藝使堿濃度降為傳統(tǒng)工藝的16%廢堿的排放。采用小浴比、低軋余率染色機(jī)和高固著率染料,提高染料上染率,減少有色廢水的排放。印花染色工藝中用雙氧水、硝酸鈉、過硼酸鈉等相對(duì)無毒氧化劑代替重鉻酸鉀,杜絕污染源。整理中,推廣低甲醛和無甲醛樹脂整理,減少甲醛對(duì)環(huán)境的污染和人體的損害。隨著新型粘合劑的開發(fā),涂料染色和涂料印花得到進(jìn)一步發(fā)展,因其固色后無需水洗,污染較低。


  甪直熱電廠的這一項(xiàng)工藝改造,讓人驚喜地看到了精打細(xì)利用印染廢水脫硫的賬,經(jīng)過相互利用的技術(shù)改進(jìn),直接經(jīng)濟(jì)效益就達(dá)到400萬元。


  印染廢水在這里成為不可或缺的角色,這項(xiàng)改進(jìn)工藝來說,如果不用印染廢水脫硫,要想取得同樣的脫硫效果,需要每天添加廢堿液5噸左右,年投入資金達(dá)100萬元。而印染廠的印染廢水每天需加入1.5噸的冰醋酸進(jìn)行中和后,才能送入污水處理廠處理,年投入資金約300萬元。實(shí)施了這項(xiàng)工程后,污水處理廠接入的污水達(dá)標(biāo)了,運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定,年節(jié)約電費(fèi)100萬元左右,還省去了一大筆超標(biāo)排放的費(fèi)用。


  這項(xiàng)工程不僅削減了二氧化硫排放量,保護(hù)了大氣環(huán)境。采用印染廢水替代天然河水,又節(jié)約了大量水資源。經(jīng)監(jiān)測(cè),經(jīng)過除塵脫硫后的印染廢水中,化學(xué)需氧量可去除50%左右,年削減化學(xué)需氧量約450噸。此外,這一項(xiàng)目還提高了熱電廠的脫硫效益,年削減二氧化硫排放量1500噸以上,改善了甪直鎮(zhèn)的空氣質(zhì)量,也減少了酸雨的發(fā)生概率,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能和減排雙贏。